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大型布袋除塵器后期運行中的維護和管理

文章作者:晟通壓瓦機   發(fā)布時間:2018-09-19
布袋式除塵器因除塵,、適應(yīng)煤種廣,、設(shè)備結(jié)構(gòu)簡單了廣泛的應(yīng)用。同時,,從袋式除塵器運行,、維護管理角度出發(fā),,只有重視運行、維護管理,,袋式除塵器才能正常,、運行,才能保持其優(yōu)異的除塵性能及較低的運行成本,。

   布袋式除塵器因除塵,、適應(yīng)煤種廣、設(shè)備結(jié)構(gòu)簡單了廣泛的應(yīng)用,。同時,,從袋式除塵器運行、維護管理角度出發(fā),,只有重視運行,、維護管理,袋式除塵器才能正常,、運行,,才能保持其優(yōu)異的除塵性能及較低的運行成本。

  1布袋除塵器運行中的故障及其危害

  1.1除塵器的泄漏情況

  1)前煙道與各單體室間的隔板處泄漏,。前煙道與各單體室間的隔板,,在氧化鋁粉的長期研磨下,鋼板變薄,,焊接部位常被磨穿,、磨透,造成前煙道與各單體室間串通,,含塵氣體不經(jīng)過布袋的過濾,,從泄漏點直接進入除塵布袋周圍的凈氣中,,造成氧化鋁粉被直接排放至大氣中,降低除塵器的除塵效率,。

  2)前,、后煙道間的泄漏。除塵器的前,、后煙道內(nèi)流動的分別是凈化除塵前后的含塵氣體和干凈氣體,,前、后煙道間的隔板在受氧化鋁的磨蝕后,,鋼板的強度降低,,焊接部位常被磨穿、磨透;同時由于前后煙道內(nèi)氣流的振動作用,,使前,、后煙道間的鋼板常被撕裂,焊接部位振動開焊,,前,、后煙道串通,凈氣與含塵氣體間形成短路,,含塵氣體不經(jīng)過布袋直接進入后煙道,,增大凈氣中氧化鋁的濃度,降低除塵效率,。

  3)反吹風(fēng)道與各單體室間的泄漏,。由于除塵器長期運行,反吹風(fēng)道鋼板強度降低,,在反吹風(fēng)氣流的振動作用下,,反吹風(fēng)道常出現(xiàn)撕裂、焊接部位開焊裂口現(xiàn)象,,引起反吹風(fēng)道與各單體室間串風(fēng),、漏風(fēng),造成反吹風(fēng)泄漏損失,,反吹風(fēng)壓力,、風(fēng)量降低,降低反吹清灰效果,,對布袋的清灰不   ,,增大布袋除塵器的阻力損失,,使系統(tǒng)的負壓損失增加,,降低電解槽集氣罩內(nèi)的負壓,降低電解廠房的集氣效率,。

  4)單體室底板的泄漏,。在氧化鋁的磨蝕作用下,,除塵器單體室的底板常被磨穿、磨透,,含塵氣流與凈氣氣流間形成短路,,造成含塵氣體不經(jīng)過布袋的過濾直接進入凈氣中,使凈化后的排放氣體中氧化鋁濃度增加,,增加氧化鋁原料的飛揚損失,。

  1.2除塵布袋的損壞

  在除塵器運行過程中,常會出現(xiàn)除塵布袋破損,、脫離現(xiàn)象,,含塵氣體直接從布袋破損處或脫離口處進入凈氣中,使大量氧化鋁不經(jīng)過布袋的過濾而直接隨凈氣排放至大氣中,,增大煙囪排放氣體中的氧化鋁含量,。造成布袋破損、脫離的原因有以下幾方面:①達到使用年限的布袋未及時   換,,布袋濾料的性質(zhì)發(fā)生變化,,強度降低,在氣流的作用下,,布袋發(fā)生自然損壞,。②由于除塵布袋的骨架斷裂,骨架鋼筋刺破布袋,。③凈化系統(tǒng)投料不均勻,,長時間投料量過小或投料中斷,造成進入布袋內(nèi)的煙氣溫度過高,,且煙氣中的載氟氧化鋁的粘度大,,粘附在布袋上不易脫落,灰無法   ,,時間一長高溫的粉塵將布袋燒壞,,造成布袋破損。④布袋在安裝時卡箍未安裝緊固,,受運行中氣流作用,,布袋脫離。

  1.3反吹系統(tǒng)故障

  1)反吹控制系統(tǒng)的電氣故障,。①PLC系統(tǒng)程序出錯,,使反吹指令中斷,無法進行正常反吹;②反吹信號傳輸故障,,信號線故障或電磁閥故障使反吹信號無法執(zhí)行,,不能進行反吹。

  2)反吹氣缸故障,。①在反吹過程中,,氣缸來回動作使氣缸推桿上下往復(fù)移動,,氣缸行程過大造成推桿斷裂,使氣缸失效,,閥板不動作,,造成反吹異常。②氣缸密封圈破損漏風(fēng),。氣缸運行時,,推桿往復(fù)運動,氣缸密封圈反復(fù)摩擦,,造成氣缸密封墊破損漏氣,。③凈化口、反吹口密封圈破損漏風(fēng),。由于氣缸閥板與凈化口,、反吹口反復(fù)發(fā)生碰撞,造成凈化口,、反吹口密封圈破損,,使其關(guān)閉不嚴,反吹風(fēng)量風(fēng)壓降低,,反吹效果變差,,系統(tǒng)阻力增大,降低集氣效率,。

  2措施和對策

  2.1加強除塵器運行過程中的檢修工作

  每季度對除塵器進行一次開蓋檢查維護,,處理漏料點。檢查步驟為:1)觀察反吹運行情況,,檢查自動反吹程序是否正常,,氣缸是否動作,對不動作的氣缸查找原因并處理,。2)逐個手動氣缸,,檢查氣缸動作情況,對動作緩慢或不動作的氣缸,,進行拆卸處理,。3)將氣缸全部提至過濾狀態(tài),檢查反吹風(fēng)道是否有泄漏,,補焊漏點,。4)打開除塵器單室頂蓋,檢查濾室有無氧化鋁積料,,發(fā)現(xiàn)大布袋口有氧化鋁印記要將次單元體吊出,,檢查單條布袋,如布袋破損要及時   換:對密封膠條上的漏點可用密封膠處理;對單元體隔板漏點可采用補焊的方式處理;對破損的氣缸閥板密封圈進行   換;對大布袋壓套和單元體壓板進行緊固,。5)打開除塵器檢修口,,人員進入除塵器出口風(fēng)道,,查看鋼板有無撕裂,、開焊現(xiàn)象,,做好標(biāo)記。對輕微的漏點可采用補焊方式進行,,對鋼板撕裂,、鋼板磨損變薄引起的漏點,可采用貼補鋼板的方式進行,。

  2.2制定并執(zhí)行合理的布袋   換計劃

  若過早   換布袋,,將增大除塵器運行成本;若布袋運行使用時間過長,會因布袋大面積破損而造成凈化系統(tǒng)煙囪冒料,,增加氧化鋁飛揚損失,。故應(yīng)根據(jù)布袋的材質(zhì)和使用壽命等情況,制定并執(zhí)行合理的布袋   換計劃,。

  2.3加強系統(tǒng)檢查巡視,,凈化系統(tǒng)投料連續(xù)、均勻

  向凈化系統(tǒng)內(nèi)投入的新鮮氧化鋁料量的連續(xù)性,、均勻性,,直接決定進入除塵器煙氣的溫度和載氟氧化鋁的m度。連續(xù),、均勻的投料量可氧化鋁和煙氣混合均勻,,降低煙氣溫度,對HF的吸附效率,,同時充足的新鮮氧化鋁投料量可載氟料的a度不大,,易于從布袋上清理,提高布袋使用壽命,。為便于對系統(tǒng)下料量進行連續(xù)監(jiān)測,,可在系統(tǒng)新鮮料下料口安裝固體散料流量計。為新鮮氧化鋁下料順暢,,應(yīng)每班清理下料口篩網(wǎng)和溜槽內(nèi)的雜物,,定期對VRI反應(yīng)器進行清理。

  2.4加強對除塵器的日常巡檢工作

  及時細致的巡檢能及早發(fā)現(xiàn)除塵器運行中的隱患,,減少除塵器運行故障,。維修人員在日常巡視中應(yīng)及時處理各類設(shè)備故障和漏風(fēng)漏料點,在除塵器檢查中及時   換破損布袋,。同時不斷總結(jié)經(jīng)驗,,提高對除塵器運行故障的判斷、分析和處置能力,。運行人員應(yīng)通過上位機監(jiān)控及時發(fā)現(xiàn)氣缸異常動作和壓差的異常變化,,每班巡視檢查投料情況,,巡視檢查系統(tǒng)運行情況,做好日常巡視工作,。

  3結(jié)束語

  加強除塵器的運行管理和維護,,提效率,可減少排放煙氣中的氧化鋁粉塵含量,,減少氧化鋁的損失,,保護周圍環(huán)境。同時,,保持合理的除塵器壓差可減少系統(tǒng)負壓損失,,增加除塵效果,降低能耗.降低生產(chǎn)運行成本

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